Красноярский филиал ООО Сибирская генерирующая компани. Аварии презентация

Содержание

Красноярская ТЭЦ-1, 1981г. Разрушение гиба растопочного коллектора - Ø133×10 мм, материал 12Х1МФ. Наработка ≈150 тыс. ч. Разрушение по механизму ползучести вследствие исчерпания длительной прочности

Слайд 1 КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Металл
Хроника


Слайд 2Красноярская ТЭЦ-1, 1981г.
Разрушение гиба растопочного коллектора - Ø133×10 мм, материал

12Х1МФ.
Наработка ≈150 тыс. ч. Разрушение по механизму ползучести вследствие исчерпания длительной прочности


Слайд 3Красноярская ТЭЦ-1. Апрель 1982г.
Разрушение гиба главного паропровода котла ст.№ 10.

Ø325×25 мм, материал 12Х1МФ.
Наработка 159 784 ч. Разрушение по механизму ползучести вследствие исчерпание длительной прочности

Слайд 4Красноярская ТЭЦ-1. 14 октября 1985г. Фото 1
Разрушение разъема ПВД-3 (ПВ-35-/230-4) турбины

ст.№ 8 с выбросом трубной системы, разрывом сварных соединений трубопроводов обвязки, обрушением пяти железобетонных плит перекрытия машзала. В эксплуатации с 1960 г. Причина – нарушение резьбового крепления из-за неравномерного распределения резьбы шпилек между верхними и нижними колпачковыми гайками.

Слайд 5Красноярская ТЭЦ-1. 14 октября 1985г. Фото 2
Разрушение разъема ПВД-3 (ПВ-35-/230-4) турбины

ст.№ 8 с выбросом трубной системы, разрывом сварных соединений трубопроводов обвязки, обрушением пяти железобетонных плит перекрытия машзала. В эксплуатации с 1960 г. Причина – нарушение резьбового крепления из-за неравномерного распределения резьбы шпилек между верхними и нижними колпачковыми гайками.

Слайд 6Красноярская ТЭЦ-1. Апрель 1994г.
Сквозные трещины на мостиках между отверстиями в

предвключенном барабане котла ПК-10Ш ст.№ 4. Наработка 307 087 ч, Ø1050×75мм, сталь 20М. Причина – коррозия под напряжением, развившаяся от концентраторов напряжений (ликвационные скопления неметаллических включений)

Слайд 7
1999г. Красноярская ТЭЦ-2

Разрушение гиба уравнительного паропровода турбины ст.№ 4 – Ø219×25

мм, 12Х1МФ; наработка ≈ 68 тыс. ч

Разрушение гиба паропровода от котла ст.№ 2 - Ø273×32 мм, 12Х1МФ; наработка ≈ 106 тыс. ч

Разрушение гиба пароперепускных труб турбины ст.№ 1 - Ø273×32 мм, 12Х1МФ; наработка ≈ 130 тыс. ч

Причина всех разрушений – исчерпание длительной прочности.

Слайд 8Красноярская теплосеть. 04.01.2008г.
Отрыв ремонтной вставки (690×720 мм) на подающем трубопроводе

(Ø1020×10 мм) Восточного вывода на территории ТЭЦ-1. Причина – технологический дефект сварки (непровар от 10 до 90% сечения по всему периметру) .
Отрыв вставки на Восточном выводе привел к гидравлическому удару и разрушению сварного соединения секторного колена Ø530×9 мм на подающем трубопроводе «Городская 01».
 

Слайд 9Красноярская ТЭЦ-1. Январь 2009г.
Разрушение прямого участка паропровода турбины ст.№ 9,

1 нитка, при наработке ≈ 30 тыс. ч, Ø325×24 мм.
Причина – установка вставки из углеродистой стали вместо стали 12Х1МФ.
 

Слайд 10Абаканская ТЭЦ 30.11.2009г.
Турбина ПТ 60-130/13 ст. № 1, шпилька №7

М120х4х685 мм, разъема ЦВД. Наработка 162700 ч. Материал - ЭП 182 (20Х1М1Ф1ТР)
 

Слайд 11Абаканская ТЭЦ. 21.06.2010г.
Котел БКЗ 420-140/ПТ-2 ст. № 1. Пароперепускная труба

от III ступени пароперегревателя к пароохладителю II ступени.  Повреждение гиба между сварными соединениями № 17-18  Ø 159×13 мм сталь 12Х1МФ. Наработка 157 924 ч 

Слайд 12Абаканская ТЭЦ. 02.012011г.
Котел БКЗ 420-140/ПТ-2 ст. № 3. Пароперепускная труба

от выходной камеры ПП-3 ст. до пароохладителя 2 ст. Повреждение гиба № 15-16 Ø 159×13 мм сталь 12Х1МФ. Наработка 104515 ч

Слайд 13Абаканская ТЭЦ. Апрель 2013г.
Котел БКЗ 420-140/ПТ-2 ст. № 3. Пароперепускная

труба Ø159×20 мм сталь 12Х1МФ от вых. камеры ПП-4 ст. до ПСК. Повреждение гиба № 35-36. Наработка 170 тыс. ч

Слайд 14Абаканская ТЭЦ. Май 2010г. Фото 1
Турбина ПТ-60-130 ст. № 1, наработка

166541 ч
Сквозная трещина на нижней половине корпуса ЦВД, слева, в районе 4-ой ступени, по заводской аустенитной наплавке. Протяженность трещины на наружной поверхности – 495 мм, на внутренней – 121 мм. Материал корпуса – 15Х1М1ФЛ
 


Слайд 15Абаканская ТЭЦ. Май 2010г. Фото 2
Турбина ПТ-60-130 ст. № 1, наработка

166541 ч
Выборка трещины и заводской аустенитной наплавки на нижней половине корпуса ЦВД, слева, в районе 4-ой ступени. Размеры выборки - 577×170

Слайд 16Назаровская ГРЭС. 14.12.2010г.
Разрушение ресивера воздуха ст.№ 7 (Р=40 кгс/см2). Срок

службы – 39 лет.
 

Слайд 17Красноярская ТЭЦ-2. 10.03.2010г. Котел ст.№ 5. Отрыв трубы линии периодической продувки

экранов - Ø28×3 мм, сталь 20, наработка 139776 ч.

Слайд 18Назаровская ГРЭС. 2014г. Корпус 7А котла П-49
Содержимое коллектора трубопровода от заднего

экрана НРЧ до фронтового экрана НРЧ, нитка «А», входного коллектора фронтового экрана НРЧ - отслоившаяся окалина, сварочный грат, посторонние предметы, стружка от сверления
 

Слайд 19Красноярская ТЭЦ-1. 09.04.2012г.
Угловые сварные соединения штуцеров для пароперепускных труб ∅133 ×

17мм с паросборной камерой ∅273 х 45 мм котлов ст.№ 18, 19 (12Х1МФ). Наработка КА 18 - 132 836 ч.

Слайд 20Абаканская ТЭЦ. Июнь 2012г. Котел ст.№ 2. Трещины в угловых сварных

соединениях штуцеров Ø 133х17мм, Ø 159х20мм, с паросборной камерой Ø 273х45 мм (12Х1МФ), Ø 325х50 мм (15Х1М1Ф). Наработка 159518 ч

Слайд 21Красноярская ТЭЦ-3. 09.03.2014 г.
Повреждение выходного коллектора КПП НД 1 ст. -

развитие дефекта в заводском угловом сварном соединении трубы №2 пакета №31 с коллектором блока 4Б. Ø426×17 мм, 12Х1МФ. Наработка 11853 ч

Слайд 22Красноярская ТЭЦ-2. 10.01.2014г. Котел ст.№ 3.
Гиб пароперепускной трубы из выходной камеры

ПП-3 ст. в пароохладитель 2 ст. - Ø133х13 мм, 12Х1МФ. Продольный разрыв протяженностью 443 мм и раскрытием до 272 мм по центральной части растянутой зоны гиба, с образованием сквозных трещин на границах растянутой и нейтральных зон, отрывом фрагмента 70х443 мм, отрывом штуцера по ЗТВ углового сварного соединения с камерой пароохладителя

Слайд 23Назаровская ГРЭС. 17.03.2015г. Наработка 103406 ч
Состояние неподвижной опоры и пружинно-катковой опоры

№ 12 паропровода ГПП котла ст.№ 6А.
 


Слайд 24Назаровская ГРЭС. 30.01.2015.
Повреждение трубопровода БРОУ 1 котла ст.№ 3Б. Ø273×10

мм, сталь 20. Наработка 83359 ч


Слайд 25Назаровская ГРЭС. 2015г. Котел ст.№ 1А.
Крепление потолочных труб ВРЧ. Наработка

с 2008г. – 34806 ч

Слайд 26Назаровская ГРЭС. 02.04.2015. Котел ст.№ 3А Трещины в металле трубопровода ПП1-ПП2ст.

Ø426х18, 12Х1МФ. Наработка 99020 ч

Слайд 27Красноярская ТЭЦ-2. 24.10.2015г. Котел ст.№ 4.
Отрыв трубы линии периодической продувки экранов

Ø32×4 мм, сталь 20, наработка – 181546 ч

Слайд 28Красноярская ТЭЦ-2. Август 2015г. Повреждение напорного циркводовода Ø1020×12 мм, 17Г1С


Слайд 29Красноярская ТЭЦ-1. Сентябрь 2015г.
Трубопровод противодавления турбины ст.№ 11. Коррозия металлоконструкций

крепления подвесок (в подвале), дефекты пружинной подвески. Наработка 129730 ч.

Слайд 30Канская ТЭЦ. Котел БКЗ 75-39ФБ ст. №6. Сквозная трещина по угловому

сварному соединению водоопускной трубы Ø83×3,5 мм, сталь 20, с барабаном. Здесь же – трещина на поверхности отверстия барабана с выходом на мостик, протяженностью 10 мм. Наработка с 1989г. 98 тыс. ч.

Слайд 31Красноярская ТЭЦ-3. 13.11.2015г.
Повреждение пароохладителя БРОУ с дальнейшим разрушением трубы Ø630×8

мм и перехода Ду600×400 мм на длине 1315 мм. Наработка 23 тыс. ч.

Слайд 32Красноярская ТЭЦ-2. 09.12.2015г. Котел ст.№ 4 .
Воздушная линия пароперепускных труб

из выходной левой камеры ПП-4 ст. в паросборную камеру Труба 32х4 мм. Причина – несоответствие марки стали.

Слайд 33Красноярская ТЭЦ-1. 27.01.2015г. Водоподводящая труба от ВЭК до основного барабана котла

ст. №11. Труба Ø108×7 мм, сталь 20, наработка 375210 ч. Причина – коррозионная усталость.

Слайд 34Красноярская ТЭЦ-1. Август 2015г.
Литое колено трубопровода питательной воды котла ст.

№6 - Ду200, материал – 25Л. Наработка 414244 ч (развившиеся технологические дефекты производства литого колена в виде скопления шлаковых и песчаных включений, пор и каверн)

Слайд 35Красноярская ТЭЦ-2. 11.12.2015г.
Воздушник трубопровода питательной воды (до вентиля 4в-6-1),
труба Ø16,0×2,0

мм, сталь 15ГС. Наработка с 1985 г. – 182 235 ч.
Поперечный отрыв трубы воздушника по зоне термического влияния углового сварного соединения воздушника с основной трубой. На трубе воздушника имеются следы ударного воздействия (изгиб на локальном участке).

Слайд 36Красноярская ТЭЦ-2. 11.12.2015г. Котел ст.№ 4
Сквозная трещина протяженностью 265 мм и

раскрытием до 2ммв по околошовной зоне стыкового сварного соединения пароперепускных труб от выходных камер 4 ступени до ПСК – 159х20 мм, 12Х1МФ. Наработка 182235 ч.

Слайд 37Назаровская ГРЭС. 2015г.
Паропроводы горячего промперегрева корпусов 7А, 7Б котла П-49

– Ø426×28 мм, 12Х1МФ. Наработка 170 тыс. ч. Остаточная деформация, превышающая допус – 5 гибов, 1 прямой участок


Слайд 38Красноярская ТЭЦ-2. 16.12.2015г. Котел ст.№ 2
Входная камера ПП-4 ступени, Ø133×17 мм,

12Х1МФ. Наработка 182493 ч.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика